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选煤中心:小改小革 降本增效

作者: 谭效宗   发布日期: 2022年04月15日   来源: 赵楼煤矿

2022年以来,选煤中心积极推进全员创新、岗位创新、自主创新,广大职工创新创造热情高涨,小改革、小发明、小创新不断涌现,进一步提高了中心的生产技术和设备管理水平,有力促进了中心降本增效工作的开展。

“特制”预警装置

将从设备主干管适当位置引接取样管路,让被检测料流导入检测容器内,正常情况下,当没有粗颗粒物时,料流将顺利通过跑粗检测滤网(滤网可根据实际通过粒度进行更换,可通过检查盲孔方便更换),有比较稳定的流态。当有物料跑粗时,会逐渐堵塞检测滤网,通流不畅,导致料流上升,从溢流口冲出,进而触发感应开关报警,通过报警模块提醒集控人员或巡视人员快速检查处理。粗颗粒物越严重,堵塞也越快,触发报警时间越短。             

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改造前后

在生产过程中,发生筛板掉落、筛条断裂或磨损超宽时,跑粗装置会在第一时间内通过语音和上位机报警,告知岗位巡检人员检查,经检查发现后会采取整改措施,避免了大块物料或粗颗粒物料进入介质桶,进一步避免粗颗粒物堆积,导致管路堵塞,造成溜槽溢流跑水和大面积停车等现象的发生,从根本上解决安全生产隐患问题。

“修”出来的财富

压滤司机是通过滤液水量判断入料时间,通过检测滤液水槽的最低水位来判断压滤机的入料情况,实现滤液水位控制入料时间的功能,从而控制入料泵,达到自动控制、提高工作效率的目的。使用液位继电器检测压滤机滤液水槽的最低水位,当压滤机开启入料泵后,滤液水槽的水位降低到最低水位时,入料泵自动停止入料,进入下一道工序,从而使压滤机完成自动循环工作。 

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改造前后            

目前通过现场实际运用,运行良好,完全实现了压滤机的自动控制,达到了预期的目的和期望。改造后压滤机根据滤液水量自动设定入料时间,每月节省电费,减少滤布损耗,减少9台入料泵维修费用,降低岗位工及机修工劳动强度,社会效益巨大。此项技术可推广至所有压滤机。

该中心通过此项活动的开展,从优化工艺流程到减轻劳动强度,从降本增效到提高工作效率,使职工创新的“源头活水”滚滚而来,聚沙成塔,集腋成裘,源源不断地从“金点子”涌出“真金子”为矿井发展降本增效。